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国内气相法HFC-134a技术开发现状及前景(二)
四、国内开发成果
装置运行至今已经16个月,分别按计划进行了如下研究工作:
1.正常运行工艺条件、控制指标考核。
2.不同生产负荷下的投料量及系统物流循环量,确定最佳投料比、空速试验; 温度、压力对反应的影响、对产品纯度、产率的影响;“逆向循环”效果的考察。
3.催化剂的反应能力、寿命的考核,催化剂的再生周期、再生条件。
4.主要设备能力和效率的考核,操作条件的优化,反应器放大规律的验证;多 种金属材料在不同部位的腐蚀情况挂片试验。
同时还对主要原材料质量、规格、不同厂家原料的适用性及单耗、粗产品水洗、 碱洗、精馏、吸附等纯化过程中系统操作条件的优化以及产品质量控制、“三废”治 理效果、工艺水、循环水、蒸汽、压缩空气、氮气、冷冻等公用工程规格及消耗量进 行了查定,为进一步扩大装置规模设计,取得了不少有益的数据。在试验过程中,积 累了整套工艺装置连续运行操作经验,培养锻炼了队伍,达到了预期目的。
装置生产的催化剂各项结构指标与小试结果完全一致。在200吨/年HFC-134a 工业性试生产装置中使用、考核结果表明,总转化率达99.0%以上,选择性98.5%以 上,再生周期≥30天,寿命预期大于一年。在总结FS-107型催化剂的基础上,对新 一代气相氟化催化剂的开发进行了卓有成效的探索,最近又取得重大突破,使催化剂 的性能得到大幅度的改善。
装置生产的产品质量达到了国际标准(草案)的指标。经我国替代物检测中心- -上海市有机氟材料研究所的分析测试,证实产品纯度均在99.9%以上,水分10ppm 以下。在长岭冰箱中充装HFC-134a,试验所测项目符合国标要求。广州旭友化工有 限公司充装产品,其复检结果完全符合指标要求。万宝电器集团公司检测中心对产品 检测,其质量指标均符合要求。目前气相法HFC-134a产品已通过中国汽车工程学会 空调专业委员会鉴定认证和神龙汽车有限公司的配套认可。
通过200吨/年HFC-134a工业性试生产装置,获得如下成果:
确定了反应器形式:列管式固定床。通过单管试验得到时空收率,在10吨/年中 试和200吨/年工业化试生产装置中,采用了相同规格的反应管,以多管并列、传热 介质外循环方式,均获成功,从而验证了放大设计方法。
研制出气相氟化催化剂:在反应过程中,转化率、选择性等均达到工业规模连续 生产的要求。
掌握了逆向循环二步反应工艺的基本规律:积累了反应装置连续运行和开、停车 经验。
开展了设备材料的防腐蚀研究:在生产装置中关键部位进行的材料挂片试验,得 到具有实用价值的不同工艺条件下介质对材料的腐蚀数据。
验证了工艺技术的安全可靠性。
五、HFC-134a工艺技术的产业化条件
1.技术条件
1999年10月,国家批复了5000吨/年HFC-134a项目可行性研究,要求该项目采 用独创的“逆向循环”工艺,新型气相氟化催化剂等高技术,建设示范生产线,形成 年产5000吨HFC-134a和100吨气相氟化催化剂的生产能力。
2000年4月,国家批复了5000吨/年HFC-134a工程项目初步设计。
5000吨/年规模的装置设计,将以200吨/年HFC-134a工业化试生产装置生产 运行所积累的技术数据以及在工艺、装备、材质及控制等方面取得的经验为基础,同 时借鉴国内外氟制冷剂生产和其它化学工程的成熟技术,建设我国第一套千吨级或万 吨级生产装置,力求做到先进、可靠,使其能够体现出当今国际先进水平,成为示范 性工程,发挥出经济、社会效益。
氟化反应工艺设计:根据小试、中试和200吨/年试生产装置积累的经验,仍采 用多管并列、传热介质外循环方式的固定床反应器,反应管规格相同,管内充装的催 化剂和管外循环的热媒相同,其反应和传热状况相同,反应条件基本不变。
规模放大之后,对设备的设计要求,一是保证进入反应器的气相物料均匀分布到 每根反应管;二是保证管外的热媒分布均匀,符合传热要求。这二点要求均属化学工 程的一般问题,可参考、借鉴同类工业反应器的成熟技术。
设计中充分考虑反应器内物料的分布、内部热媒小循环系统、外部热媒大循环系 统、壳程热媒分布、传热强度、催化剂床层热点等问题,同时妥善解决热膨胀应力、 催化剂填充和卸出、便于操作和维修等问题。
分离系统工艺设计:由于HFC-134a物系与氟制冷剂生产过程中物系较为相似, 分离条件可以参考、借鉴。采用国内外有机氟行业及洗涤剂行业运行多年的先进、成 熟的有关工艺技术、设备、控制方案,包括分离副产品氯化氢、粗产品水和碱洗、精 馏几部分,运用于设计之中。尽量减少设备数量、降低能源消耗,使操作过程简化, 并使尾气排放达标。
仍采用加压精馏工艺。流程中增加了提纯塔,使部分有用氟烃副产物得到回收。
设备:部分设备接触剧毒介质或有腐蚀介质,属于三类容器。使用材质包括碳钢、 不锈钢、特殊合金及塑料等。国内目前已有一批具有制造大型合金化工设备经验和工 程业绩的企业,大部分非标设备可以委托加工。为保证装置连续生产、设备稳定运转、 部分机、泵拟采用国外引进设备,关键部位的阀门,经过运行比较,也准备使用进口 产品。
自动控制:根据200吨/年工业化试生产装置的运行经验,采用集中分散控制系 统(DCS),结合电动仪表和相应的阀门、调频电机,对工艺过程进行连续调控。同 时在一次元器件选型选材方面着重防腐蚀和可靠。
目前,设计单位已完成工艺基础设计,取得了阶段性成果。
2.技术依托
西安近代化学研究所(中国兵器工业204所)实力雄厚,有五十多年的历史,近 年来在化工领域科研开发和科技成果产业化方面成绩卓著。该所从60年代初开始从事 有机氟材料的研究开发,在氟化技术和有机氟产品开发领域积累了丰富的经验。
该项目的设计单位拥有擅长氟化工工程研究、取得多项工业化技术成果的专家, 为HFC-134a项目的逐级放大提供了较强的技术服务。
3.国家各级政府部门的大力支持
我国的HFC-134a事业,从一开始就受到国家各级领导的关注和支持,当时的国 务院副总理邹家华同志曾亲临现场,亲切勉励广大科研人员。在工业性试验阶段,陕 西省、西藏自治区政府及国家环保总局、原化工部和国家计委等有关部门大力支持, 使我国首套200吨/年HFC-134a工业化装置在不到一年的时间里建成投产,迈出了 HFC-134a产业化进程的关键一步。
在200吨/年HFC-134a工业试验装置成功运转后,国家将建设“5000吨/年HFC -134a工业生产装置”项目列入“国家高技术产业化示范工程”,并拨款1000万元支 持该项目的建设。陕西省、西安市相继将此项目列为西部大开发的重点工程。
六、产业化前景
10年的氯氟烃无污染替代物HFC-134a合成研究,为实现HFC-134a产业化,创 造了十分有利的内、外部条件,其前景令人振奋。
近10年来,我国化工科研、工程技术人员,以发展民族工业为己任,开发我国具 有自主知识产权的HFC-134a替代物产业,取得了丰硕的成果。HFC-134a生产技术 开发是我国化工科技领域技术创新的重要成果,是对全球保护臭氧层事业的一大贡献, 推动这些成果向现实生产力的转化,对增强我国化工行业自主创新能力、实现技术发 展的跨越,无疑具有十分重要的意义。
当前,我国社会经济发展面临战略大转移的关键时刻,充分考虑替代物生产的布 局,对改变我国西北地区产业结构,发展中西部经济同样具有深远意义。目前,5000 吨/年HFC-134a项目正按国家计划要求顺利进行,这标志着我国气相法HFC-134a 的发展已经迈入了实质性的工业生产阶段。
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